今年以来,lol投注网站持续深耕“精煤增收”战略,充分发挥专业协同模式的优势,实施12项洗煤技改项目,建成11处“百人选煤厂”,煤泥深加工改造项目步入常态化运行。1月至10月,新矿集团洗煤创效2.3亿元。
系统升级释放红利
8月底,良庄矿业选煤厂浮选改造项目成功试运转,采用斜板预脱泥工艺、“浮选柱+浮选机”二次浮选联合工艺,初步测算可使精煤产率提高3%。随着长城三矿选煤厂、邱集煤矿选煤厂浮选系统改造项目的落地,价值红利将进一步释放。
本着“系统最优、环节最简、投入最少”的原则,新矿集团大力实施选煤系统升级改造,探索“极简高效”选煤工艺,保障协庄煤矿选煤厂、翟镇煤矿选煤厂、中心选煤厂的煤泥深加工改造项目常态化运行。
“不仅要提高精煤产率,更要关注产品质量。”洗煤分公司生产技术部主任耿大将表示,只有加快浮选系统升级、精煤产品均质化改造,才能把煤种优势变成效益优势。
新矿集团明确“降低重介背灰、提高分选精度、降低分选下限”主路线,优化重介分选操作,实施良庄矿业选煤厂、翟镇煤矿选煤厂、赵官能源选煤厂和长城三矿选煤厂旋流器结构参数优化,解决了生产现场“重介背灰、分选效率不足”等问题,实现了精煤回收率、产品质量合格率双提升。
经过多次现场试验和论证分析,新矿集团将新巨龙公司选煤厂由“4+3+1”三次浮选模式调整为“4+2”二次浮选模式,可避免系统内中灰煤泥积聚循环,使煤泥灰分提升至70%以上。新矿集团通过调整中心选煤厂的循环压力和泡沫层厚度,入洗九层煤时实现一次浮选,每年能降低生产运行成本700余万元。
新矿集团以“智能化选煤厂建设”和“洗选子系统常态化运行”为主线, “一厂一策”加快推进“百人选煤厂”建设,累计实现减员132人。
协同服务提升效率
“服务好,也能创效益。”洗煤分公司副经理刘勇说。
在内蒙古上海庙矿区,3座选煤厂应对5座矿井的原煤入洗,入洗能力缺口较大。为此,他们优化原煤入洗调度组织,开展最大小时处理能力试验,使中心选煤厂、长城三矿选煤厂入洗能力最高提升至每小时1500吨、每小时1300吨。
“中心选煤厂和长城三矿选煤厂创新应用100—470型陶瓷泵,压滤机入料时间缩短400秒,浮精脱水能力每小时提高25吨。长城二矿原煤系统浅槽预先排矸、长城三矿选煤厂脱粉入洗改造等项目论证实施,通过原煤预处理释放洗煤能力。”洗煤分公司总工程师许光前说,“只有升级关键技术及装备,才能突破煤泥水处理能力不足的瓶颈,破解量、率、质难题。”
上海庙矿区九层高硫煤产能集中释放,而六级高硫精煤市场渐近饱和。“我们新研究开发特低灰二级高硫精煤,入洗率同比提高了10.88%。中心选煤厂煤泥深加工项目投用后,利用高效压滤机将部分煤泥降低水分后掺入中煤产品,煤泥产率降低14.43%,间接实现煤泥替代电煤。”新矿集团煤研中心技术专家分析称,通过优化高硫精煤和电煤产品结构,提高了销售收入,促进了产销平衡。
素质提升“聚智”创效
“仓下给煤机自动调节创新项目应用后,我们不再需要人工根据入洗量频繁调节无级变速器。”中心选煤厂厂长安策在技术共享会上说,这不仅有效减轻了职工的劳动强度,降低了电耗,而且更好地满足了提量、提质、提效的生产需求。
洗煤分公司实行“揭榜挂帅”制度,召集工程技术人员“聚智”创效。“翟镇煤矿选煤厂浮选系统生产运行问题处置”是他们发出的第一张榜单,协庄煤矿选煤厂副厂长谢保率先“揭榜”,带头攻关最佳解决方案,让煤质变化造成的浮精灰分偏高、煤泥灰分波动大等问题迎刃而解。
“我们积极搭建职工技能素质提升平台,让‘新手’变‘好手’,让‘老手’变‘强手’。”洗煤分公司人力资源部主任侯圣鼎介绍说,他们设采制化、浮选、电气焊、电工、安全五个专业,采取“笔试+实操”相结合的方式,广泛开展职工技能比武,以赛促学、以学促练、以练促用,同时高质量持续开展洗煤专业培训活动。
为解决生产现场各类“疑难杂症”,他们充分发挥技术技能专家优势,利用“揭榜挂帅”、大学生技术诊疗、各厂结对帮扶等形式,把需要攻关的重点项目、“卡脖子”的难点堵点“张榜招贤”。
目前,洗煤分公司有滚球365投注首席技师1人、高级技师15人、技师57人、高级工286人、中级工208人、培训讲师3人,大批“能工巧匠”、青年人才脱颖而出。